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广西电力 2009年第3期 MPS245中速磨煤机调试及问题处理 DebugandProblem TreatmentforMPS245 TypeM edium SpeedCoalM ill 吴健旭 WUJian-xu (广西电力试验研究院有限公司,广西 南宁 530023) 摘要:文章介绍了中电广西防城港电力有限公司600MW超临界机组2号锅炉配置的MPS245中速磨煤机的调试过程, 阐明了在调试中出现的如磨煤机启动对锅炉运行产生扰动冲击、等离子点火初期燃烧不稳、在磨煤机停运过程易发生爆燃及 一 次风粉管风速异常等问题及对问题的处理过程,并提示要重视磨煤机热风门泄漏的问题,同时也对该问题的处理给出了建 议。 关键词:磨煤机调试;燃烧不稳;粉管风速异常;热风门泄漏;扰动 中图分类号:TK223.24 文献标识码:B 文章编号:1671—8380(2009)03—0058—03 1 设备概况及磨煤机特点 QMPS磨煤机的磨辊直径大的。耐磨材料的 体积大,使用寿命较长。 中电广西防城港 电力有 限公司一期2×600 MW机组工程锅炉为东方锅炉厂制造 的13(31900/ 2 磨煤机启动前冷态调试 25.4一Ⅱ2型直流锅炉。锅炉设计燃用印度尼西亚 2.1 磨煤机内部检查 褐煤,采用直吹式制粉系统,每台锅炉配置 6台 在磨煤机制造过程中,磨盘上可能会遗留尖利 45辊一环式中速磨煤机,6台磨煤机共用2台 部分,当磨煤机运行时,如果磨盘上的尖利部分与磨 动叶可调轴流式一次风机和 2台离心式密封风机 , 辊发生磨擦,就会产生火星,易出现煤粉爆然的危 每台磨煤机配置 1台S1硼 型电子称重式给煤 险。锅炉设计燃煤的干燥无灰基挥发份高达45%, 机。前后墙分 3层对冲布置36只旋流式燃烧器,每 因而更要注意爆燃的问题。为避免该种情况的发 台磨煤机向同层6只燃烧器供粉,布置在后墙最下 生,在磨煤机安装完毕后,对磨煤机内部进行了详细 层的A磨煤机配备有等离子点火系统。每台磨煤 检查,并要求安装单位对磨盘上的尖利部分用人工 机配有 1套惰化系统,采用蒸汽作为惰化介质,启动 打磨光滑。 前、停止后、紧急跳闸及余煤清理过程中,对磨煤机 2.2 分离器挡板的检查 充蒸汽惰化。 MPS磨煤机除具有一般中速磨重量轻、占地 分离器为静态调节挡板式分离器,在磨煤机运 小、制粉系统管路简单、投资省、运行电耗低、噪音低 行过程中,通过手动调节挡板叶片的开度,以改变分 等优点外,还具有其独特优点: 离器分离特性并获得需要的煤粉细度。为了保证分 ~MPS磨煤机碾磨部件是3个凸形辊子和 1 离器挡板的可靠操作,对每台磨煤机顶部分离器挡 个具有凹形槽道的磨环。辊子尺寸大,且边缘近于 板进行了检查并校对开度,发现各台磨煤机分离器 球状;辊子轴线固定,这些都促使磨煤出力高于其它 挡板实际开关方向与外面指示相反,且各分离器挡 中速磨。 板可调节范围太小,将分离器调节机构全部关到最 ②碾磨压力是通过弹簧和3根拉紧钢丝绳直接 小位置时,分离器档板实际开度仍有60%左右,这 传递到基础上,故可以在轻型机壳条件下对碾磨部 说明分离器档板的设计存在一些缺陷,对煤粉细度 件施加高压。这些独特之处使MPS磨更易大型化。 调节不利。 收稿 日期:2009—01—13:修回日期:2009—04—23 2009年第3期 广西电力 2.3 磨煤机冷态试验 升压速度在可控范围内,将这个问题有效解决。 在其它磨煤机启动时,为减轻磨煤机短时间内 MPS磨煤机冷态试验的主要 目的是检查制粉 突燃给锅炉燃烧增加较大燃煤量而对炉膛燃烧产生 系统严密性 ,调平磨煤机出口各一次风管速度,标定 的扰动冲击,应适当降低磨辊加载碾磨压力,降低启 每台磨煤机的一次风速测量系统,以便热态时维持 磨给煤量,在启磨的同时要迅速适当调整其它各台 合适的一次风量。 磨的出力。在停磨时也要做好各台磨煤机之间的出 ①磨煤机出口一次风速的标定采用标准毕托管 力配合,以减少对锅炉燃烧的影响。 进行,在两种风量下进行测量,然后取两次平均值, 从标定结果看各风速测量装置标定系数在0.75~ 3.2 等离子点火初期燃烧不稳问题 0.87范围内。 锅炉采用等离子点火直接点燃煤粉,点火初期 ② 由于磨煤机人 口风道位置不好安装临时测 炉膛温度非常低,二次风为冷风,一次风温最高也只 孔,试验中采用计算各一次风管风量,再根据6根一 能达到 150℃,而磨煤机分离器出口煤粉细度太粗 次风管风量之和来标定磨煤机人 口风量,各磨煤机 (取样分析煤粉细度 R75基本在 55%~80%范围 风量测量装置的标定系数在 0.88~ 1.0范围内。 内),运行操作不注意很容易出现煤粉点不着火或煤 ③为保证磨煤机出口一次风速的均匀性,进行 粉燃烧不好的情况。在锅炉吹管初次点火时煤粉着 了冷态调平试验,利用安装在煤粉管道上的缩孔调 火不好,曾发生过几次锅炉灭火。经过对锅炉燃烧 节装置来进行调整,调整后的一次风速见表 1,同层 不稳的原因进行分析,确认为煤粉太粗、磨煤机出口 一 次风速偏差小于5%。 一 次风温低、煤粉浓度偏低、风量过大等原因造成煤 粉着火距离远、燃烧不稳定。由于磨煤机出口分离 表 1 冷态调平后一次风速 m/s 器挡板已关到最小位置,无法再进行调整,为解决点 A磨 B磨 C磨 D磨 E磨 F磨 火初期锅炉燃烧不稳的问题,采取了以下措施 : 22.73 29.45 25.58 26.O8 24.63 23.22 ①对磨煤机进行充分暖磨,将A磨煤机出口温 23.5O 28.50 24.72 25.15 23.70 24.56 22.82 29.47 24.38 25.O5 23.50 24.31 度由原来的65℃提高到75℃左右再启磨,以提高煤 23.29 29.32 24.73 25.o0 23.52 23.47 粉燃烧稳定性; 23.26 28.25 24.33 24.87 23.O3 22.87 ②适当降低一次风速,将一次风速 由原来的21 23.59 28.6O 25.86 25.88 24.64 23.45 -- 24m/s降低到 18~2Om/s; ③为防止运行中风量波动造成A磨跳机,将A 3 磨煤机热态调试主要问题及解决措施 磨低风量保护动作一值 由65t/h改为55t/h,二值 3.1 磨煤机启动对锅炉运行扰动冲击问题 由60t/h改为 50t/h; 由于磨煤机的碾磨部件——辊套和磨盘瓦是由 ④将磨煤机出力由21~22t/h提高到23--24 t/h,以提高煤粉浓度; 高硬度材料制成的,空载启动时在无物料运行过程 ⑤将下层的A和C磨煤机对应的二次风门开 中的无缓冲冲击力易使未经机械加工的部件表面损 坏,而且空载启动或低负荷运行时磨煤机会出现剧 度关小到20%,将锅炉总风量由1000t/h降低到 750--800t/h。 烈振动现象,在磨煤机启动前应先启动给煤机,磨盘 通过采取上述措施后,点火初期燃烧稳定性明 上备有一定量的煤层后才允许启动磨煤机。在磨煤 显好转。 机正常启动时应选取铺煤方式启动,如果磨煤机里 有存煤时可选择不铺煤方式启动。 3.3 在磨煤机停运过程易发生爆燃问题 当首台磨煤机启动、在给煤量小于 21t/h时, 由于锅炉燃用煤种挥发份极高,调试期间燃煤 磨煤机振动很大;给煤量超过 25t/h后,短时间内 干燥无灰基挥发份在48%~52%范围内,在停磨过 大量煤粉突燃进入冷态锅炉燃烧,水冷壁受热负荷 程中稍不注意就会发生磨煤机爆燃。在 1号、2号 剧增,锅炉升温、升压速度太快,会影响金属部件的 锅炉调试期间发生过 3次磨煤机内爆燃,基本在磨 使用寿命,威胁锅炉机组的安全运行。经多次探索 煤机停止运行 1min左右就发生爆燃的情况,且都 后,降低磨辊加载碾磨压力到6.5 a以下,将给 是由于停磨后磨煤机进 口热风门卡涩或关闭不严密 煤量控制在 23t/h左右,磨煤机振动和锅炉升温、 所导致。根据热风门漏风大、容易造成磨煤机停运 广西电力 2009年第3期 后发生爆燃的实际情况,制定了磨煤机停止运行的 4 有待解决的问题及建议 操作要求:正常停磨时必须采用甩煤方式停磨;磨煤 由于制造、安装或受热变形等原因,许多磨煤机 机停止运行后立即开启灭火蒸汽进行5min惰化; 热风门存在关闭不严的问题,这对磨煤机停运安全 在停运期间严密监视磨煤机内温升情况,必要时应 和检修影响极大。在锅炉调试期间就出现过B磨 开启冷风门进行冷却。通过采取上述措施后,没有 停运后,在冷、热风门全关的情况下,出现热风无法 再发生过磨煤机内爆燃情况。 隔断,磨内温度高达 8O℃以上,停磨 3天后也无法 3.4 关于一次风粉管风速异常问题 进入磨内工作的问题。 在 2号锅炉调试期间, 和 F2两根一次风粉 针对磨煤机热风门漏风问题,可以通过在磨煤 管多次出现风速异常盼隋况,尤其是 粉管情况 机入 口混合风管道上增加一道气动式混合风插板门 明显,A磨曾经因为 粉管堵塞被迫停磨吹扫,对 来解决,这样做有以下两方面的优点: 锅炉的安全稳定运行造成了极大的影响。在A磨 ①当磨煤机停止后,混合风插板门快速关闭,可 粉管,调试人员对分离器进行了检查,无异常情况。 以避免由于热风门卡涩大量热风进入磨煤机而